循环水泵电机双速改造效能分析
[摘要]文章阐述了循环水泵电机双速改造在大唐淮北发电厂的应用,介绍了改造后的试验情况,并着重对改造前后的效能和节电情况进行了分析与对比。结果表明,对循环水泵进行双速改造,不仅提高了循环水系统调节的灵活性,而且投资省,节能效果显著,降低了厂用电量,带来了可观的经济效益,为电力企业的“节能减排”工作取得了较成功的经验,据有重要的推广价值。
[关键词]循环水泵 调速 分析 节能
0引言
大唐淮北发电厂8号机组投产于2005年8月,汽轮机为东方汽轮机厂生产,型号为N210—12.7/535/535—2型,属超高压中间再热三缸二排汽冷凝式机组。机组配备两台1400KLA-31型循环水泵,属立式斜流泵结构形式。与循环水泵配套的电机为YLKS800-10型,额定功率1700kW,电压6kV,额定电流200A。
8号机组经过一年的运行检验,发现其所配备的循环水泵运行性能不够理想,加上与循环水泵配套的单速电机在运行中转速恒定,运行方式单一,机组的循环水量不能根据运行工况进行转速调整,电能浪费严重、设备效率偏低,尤其是在低负荷或较冷季节运行时,这种状况更加不利于提高机组的经济效益。为响应国家“节能减排”政策,厂部于2006年提出将此项工作作为研究重点,商讨对循环水泵电机进行调速改造,使之能够根据机组运行工况调控转速,有效提高机组经济效益。
1改造方案的确立
目前,较为常用的改造方法有两种,即加装变频调节装置和对电机进行双速改造。
第一种:加装高压变频器对循环水泵电机转速进行调速控制。这种方法是要添加变频设备,设备的优点是调速作用明显,但费用投入大,施工工期长。
第二种:将循环水泵电机进行变极改造(10极改为10/12极双速)。这种方法是利用电机本身条件,将电机进行单速改双速,经验成熟且费用低、工期短,但带来的经济效益不如变频装置。
上述两种改造方法都能做到对循环水泵的转速进行调控,保证在改造后的循环水泵的可调性能够提高,达到节能降耗的目标。经充分论证和分析,针对8号机组设备运行年限和工程造价等情况,认为第二种方法比较符合我厂实际,决定对8号机组循环水泵电机采取单速改双速的改造方案。
2007年1月,结合8号机组中修机会,按计划将8号机组两台10极循环水泵电机改造为10/12极双速电机。
2方案的实施
进行电机单速改双速改造,是利用电机原有绕组结构,在不更换定子绕组和不降低原绝缘等级的情况下,将电机原单一极相组接线拆开引出至附加接线盒中,通过改变电机内部绕组接线方式(在电机附加接线盒中进行极相组连接),形成595/495r/min两种转速,达到改变循环水泵转速的目的。
8号机组循环水泵电机改造前、后数据对照见表1。

3改造后的试验及效能分析
(1)循环水泵电机在单速改双速后即投入运行,为了验证循环水泵在电机改造后运行的实际效果,淮北发电厂在2008年2月下旬,委托安徽省电力科学研究院到现场对电机改造效果进行试验。试验方案中将循环水泵运行方式分为甲泵低速运行、甲泵高速运行、甲乙泵低速并联运行、甲乙泵高速并联运行、甲泵低速乙泵高速并联运行、甲泵高速乙泵低速并联运行、乙泵低速运行、乙泵高速运行等8种工况进行(见表2)。

从试验测量及计算数据汇总表的结果可以看出,循环水泵电机单速改双速运行,高速结合低速并联运行对提高机组效益明显,电机改造效果理想。这是因为电机在低速运行中,经改造后的电机额定功率只有
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