MG200/456电牵引采煤机存在问题的技术改进
摘 要 :针对 MG200/456采煤机在大同煤矿集团公司永定庄煤业公司使用中发现的问题,进行研 究、分析 ,并提出改进措施,满足了生产需要,取得显著成果。
关键词 :电牵引采煤机;存在问题;技术改进
1 问题的提出
同煤 集 团永定 庄煤 业公 司使用 的 MG200/456WD型电牵引采煤机是上海天地公司制造,它适用于缓倾斜采煤工作面。2005年在我矿 12 317盘区81713工作面使用中,由于工作条件差及设计上存在的问题,采煤机无法正常工作,煤炭生产受到影 响。通过现场研究分析,主要存在以下一些问题:
(1)摇臂压盘用 M24×2的 6根螺栓,在生产过程中由于煤硬,振动大经常松动,使机头发生漏油现象。
(2)采煤机离合机构不能正常工作。
(3)调高千斤顶固定的弹性挡圈损坏,销轴窜动和脱落。
(4)拖缆装置不能合理工作损坏电缆和胶管。
2 采煤机主要技术特征
采高范围/mm 1 100~2 200
机面高/mm 853
截深/mm 630
最大牵引力/kN 220~440
适应倾角,(。) 0 25
牵引方式 摆线轮一销轨无链牵引
供电电压/V 380/1 140
机器重量/t 22
3 采煤机出现问题的原因分析
(1)MG200/456采煤机的截割机构主要由安装在每个摇臂上的 2个 100 kW电动机联合驱动,通过齿轮减速箱行星机构和滚筒完成落煤和装煤工作。永定庄煤业 12#317盘区 81713工作面煤质较硬。在工作过程中,用以压紧滚筒联接套的压盘,由于滚筒频繁振动,螺栓没有防松措施,致使 M24×2的 6 根螺栓松动,浮动密封 4293起不到密封作用,漏油严重,使生产无法正常进行。
(2)离合机构用来使套装在摇臂 4轴上的离合齿轮沿着花键左右滑动,实现截割滚筒的旋转和离合。由于离合机构定位盘标注的转动角度不合理锥齿轮、伞齿轮牙型精度等级低,在井下使用过程中,当用专用手把按规定在定位盘转动 33。在“合”的位置时,发现离合机构未能使 4轴上的离合齿轮和5轴上的齿轮正常啮合,实际只有 2/3啮合,而当转动 33。打在定位盘“分”的位置时,未能彻底脱开。此种现象的发生,致使生产过程中出现声音不正常,齿轮受力不均匀,磨损严重,离合机构起不到应有的作用。当需更换采煤机截齿时,不能使用离合机构停止滚筒的旋转,而只能通过断电的方式停止工作进行更换截齿、检修滚筒,使生产和安全受到了很大的影响。
(3)MG200/456采煤机所用的调高油缸,油缸缸体端与牵引减速箱上的支承座绞接,活塞杆和摇臂回转腿连接,操纵换向阀或调高按钮,调高油缸即能伸缩,从而将左 、右摇臂举到需要的高度。牵8o的千斤顶销轴通过怊0孔用弹性挡圈固定。但在井下使用过程中,由于煤质较硬,调高千斤顶频繁起动,关节轴承转动角度大,发生销轴轴向窜动,弹性挡圈孔损坏,弹性挡圈不起作用,进一步发生销轴窜出,关节轴承损坏,调高千斤顶无法正常工作的现象发生生产受到影响。
(4)采煤机的拖缆装置由拖缆架、销链条等组成,当采煤机沿工作面运行,拖曳并保护电缆和水管,使其在拖曳时,不会受拉力而损坏,并使电缆夹水平安置在工作面输送机的电缆槽内,拖缆装置固定在采煤机的电控箱上,以便电缆能顺利进入电控箱。在井下使用过程中,由于机面高度仅为 860 lrl/n,电缆槽高度 614 l1]/n,故相对拖缆装置在采煤机截完一刀后,工作面头尾转向时,由于拖缆装置拖曳电缆、水管后,弯曲半径大,而实际空间狭小,发生和输送机电缆槽挤压,损坏电缆、水管的现象,造成设备的不完好和失爆影响生产。
4 采取的措施
由于以上问题的发生,使 MG200/456采煤机在 使用中,生产和安全都受到了影响。为此,针对出现
的问题,进行分析、研究,技术改进,主要采取了以下 一些措施:
(1)对采煤机摇臂滚筒压盖 M24×2的螺栓头上用钻头打出 似 通孔 2个,6条螺栓用铅丝串在一起,使之成为一整体,起到明显的防松止退作用,避免由于螺栓松动引起的浮动密封不能正常工作,漏油严重,螺孔损坏的现象。
(2)采煤机离合机构是通过离合手把,使锥齿轮带动伞齿轮旋转,伞齿轮和拨叉装于轴上,伞齿轮转动的同时,带动拨叉转动,从而通过拨动啮合齿轮进行啮合。针对定位盘转动角度不合理和伞齿轮牙型精度等级低的现状,专门制作了定位盘,通过反复实验,确定定位盘上“分”“合”的角度由33。改成 53。使离合机构正常工作,保证生产进行。
(3)对调高油缸在摇臂回转腿上的 4,80孔用挡圈损坏的现象,在不影响采煤机性能的前提下,在回转腿上焊接外径 ~,140,内径 ~,120, 4o的套.。并在中部打 夺l2通孔,用 夺l2销轴从中穿过 ,起到防止调高油缸销轴窜动脱落。
(4)采煤机脱缆装置由于机面高度低,采煤机 割刀循环时,头、尾部拖缆装置改变方向。由于弯曲半径大,空间狭小,造成电缆、水管挤压损伤的现象。采取了在拖缆装置底部焊接和拖缆架长、宽一致的厚度 80 n-fin的钢板一块,并同位置上打 夺18孔 7个,用以和电控箱固定。通过这种方法,使拖缆装置的高度在原来的基础上提高 80咖 ,增大了拖缆装置转动空间,使电缆、水管合理运行。拖缆装置改进图如图 1所示。

5 效果检验和经济效益
MG200/456采煤机通过此次技术改进,设备的性能得到了提高。在永定庄煤业公司 12 317盘区81713和 81715工作面的采煤过程 中,性能良好。M24螺栓打孔用铅丝联接后,防松止退作用明显,离合装置、拖缆装置、销轴加工套的改进,设备运行可靠,员工的安全得到了保证。机电事故明显减少,永定庄煤业公司综采二队在近 1.4 m的薄煤层中开采煤炭 5o多万 t,为完成任务作出了贡献。同时技改项目得到了生产厂家和生产区队的认可和好评,为MG200/456采煤机在同煤集团的推广、使用取得了很好的经验。

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